脫硫石膏是火力發(fā)電廠(chǎng)煙氣脫硫凈化處理過(guò)程中石灰石粉吸收二氧化硫氣體反應(yīng)所生成的工業(yè)副產(chǎn)石膏,其主要成分是二水硫酸鈣。大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,用脫硫石膏代替天然石膏做水泥緩凝劑完全符合GB/T21372-2008的有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求,且水泥性能良好。但在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中卻很難推廣應(yīng)用
截止2013年底,我國(guó)磷石膏和脫硫石膏累計(jì)堆存量分別約為3億噸和1.3億噸,帶來(lái)的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)問(wèn)題十分嚴(yán)峻中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)石膏分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊再銀告訴我們,磷石膏、脫硫石膏都屬于工業(yè)副產(chǎn)石膏。作為工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中所伴生的以二水硫酸鈣為主要成分的工業(yè)廢渣,工業(yè)副產(chǎn)石膏不但包括磷石膏、脫硫石膏,還包括檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)所伴生的檸檬酸石膏、鈦白粉企業(yè)所產(chǎn)生的鈦石膏等。
由于脫硫石膏的附著水分高,下料流動(dòng)性差,在輸送過(guò)程中極易發(fā)生掛壁、粘倉(cāng)、堵料等現(xiàn)象,而且人工清捅困難,經(jīng)常造成水泥磨止料;同時(shí)由于脫硫石膏下料不暢,導(dǎo)致計(jì)量不穩(wěn)定,水泥三氧化硫忽高忽低,嚴(yán)重影響了水泥的質(zhì)量和性能。為此,我公司技術(shù)人員采取了將脫硫石膏和熟料、二水石膏拌合使用等措施,可以用部分脫硫石膏代替天然石膏,但依然存在攪拌不均勻、摻量不穩(wěn)定等現(xiàn)象,效果一直不理想。
通過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)影響脫硫石膏正常使用的根本原因是水分高,瓶頸問(wèn)題是粘倉(cāng)堵塞。為此我們提出了兩個(gè)解決措施,一是通過(guò)烘干造粒技術(shù)解決脫硫石膏水分高的問(wèn)題,二是通過(guò)改變脫硫石膏的入磨流程、減少中間環(huán)節(jié),以及對(duì)喂料倉(cāng)進(jìn)行必要的技術(shù)改進(jìn)等措施來(lái)解決脫硫石膏的粘倉(cāng)堵料問(wèn)題。
通過(guò)改變工藝布置和對(duì)料倉(cāng)進(jìn)行技術(shù)改造等措施,徹底解決了用脫硫石膏完全代替天然石膏作水泥緩凝劑在水泥生產(chǎn)中粘倉(cāng)、堵料等瓶頸問(wèn)題。國(guó)家應(yīng)該加大對(duì)工業(yè)副產(chǎn)石膏產(chǎn)業(yè)政策的支持力度。脫硫石膏完全代替天然石膏作水泥緩凝劑不是夢(mèng)。